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TD75带式输送机溜槽装置的改造-鹤壁通用

 带式输送机是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。主要由机架、输送带、托辊、滚筒、张紧装置、传动装置等组成。它可以将物料在一定的输送线上,从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送,也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外,还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合,形成有节奏的流水作业运输线。鹤壁通用60年专注提升、振动、输送设备研发、生产,公司产品维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质,鹤壁通用带式输送机专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质、输送量大 结构简单、成本低、通用性强 鹤壁通用经过研究与实践,对TD75带式输送机进行了机尾溜槽装置的改造与提高,可有效满足矿井高速发展对输送设备的需求。

鹤壁通用带式输送机


 1、 现状分析

1.1 机尾溜槽装置的构成

TD75带式输送机机尾溜槽装置是由机尾溜槽、挡煤板和挡煤皮子3个部分组成。机尾溜槽是用钢板拼合而成的方形物料导流装置。挡煤板是安装在溜槽出口左右两侧的、防止煤与胶带接触时溅出胶带的一种设施。挡煤皮子是防止挡煤板内的煤撒出胶带边缘后落在下层胶带上造成机尾胶带跑偏的一种装置。以1200mm宽的带式输送机为例,带式输送机机尾溜槽出口的宽度为900mm,高度为700mm,左右挡煤板的间距为1000mm,挡煤板的下侧安装挡煤皮子,挡煤皮子与胶带直接接触并内延200mm。这样机尾溜槽与带式输送机的胶带就形成了一个左右封闭的环境,物料由机尾溜槽导入,由挡煤板和挡煤皮子封堵于胶带上,然后由胶带运走,最终实现物料输送。

1.2 机尾溜槽装置对带式输送机的负面影响

根据多年的实践经验,发现了以下几点机尾溜槽装置对带式输送机有不利影响:

(1)带式输送机机尾挡煤皮子始终与运转的胶带接触,运转时二者之间产生滑动摩擦造成胶带的三分之一和三分之二处磨损严重,这使胶带提前达到报废标准,减少了胶带使用寿命。同时,也造成挡煤皮子更换频繁,产生了大量的材料消耗。

(2)当带式输送机机尾溜槽入料不在胶带中央时,经常造成带式输送机整体跑偏,这给安全生产和设备的安全运转带来很大隐患。由于机尾溜槽出口比较大,加上溜槽上方的物料来源方向不同,会出现物料偏左或偏右的情况,造成胶带整体跑偏,使设备在不安全的状态下运行。出现这种情况时,无法利用调偏托辊调整,常用的办法是在溜槽出口处焊接导流板,而焊接导流板需要经过观察、焊接、再观察、再焊接的反复试验才能焊好合适的导流板。

(3)当带式输送机出现生产事故停止运行时,机尾会出现淤煤,而当问题解决后重新开始启动时,机尾溜槽及挡煤板内的淤煤使挡煤皮子和胶带之间产生巨大的摩擦阻力,这个摩擦阻力超过了设备的负荷,进而造成设备无法正常启动。当本级设备在运转中突然停车而上级设备还在运转时,就会造成本级设备的机尾溜槽及挡煤板内出现淤煤。由于溜槽内淤煤产生的压力比较大,整个压力都压在挡煤皮子及机尾胶带上,使得二者之间产生的摩擦力较大,再加上胶带上的载荷,一般情况下都会大大超出电机的负荷,造成无法起车或出现电机保护掉电现象,如果岗位工频繁起车还会出现电机或电器烧毁情况,进而使事故扩大。

(4)挡煤皮子磨损外加胶带跑偏会造成机尾溜槽处出现撒煤现象,轻则影响现场卫生,重则造成胶带撕裂产生事故。由于胶带与槽型托辊接触而呈现弯曲状态,其垂直投影宽度只有1070mm,在挡煤皮子完好的状态下不会出现撒煤情况。当挡煤皮子磨损严重损坏到一定程度后,在胶带跑偏达到托辊边缘时,煤就会从挡煤皮子磨损处撒出,堆落于带式输送机两侧或落在下层胶带上的煤被带到机尾滚筒处造成胶带跑偏,进而酿成大的生产事故。

1.3 问题解决思路

使皮带输送机的入料始终处在胶带中间,胶带不会因为入料不正而跑偏;不用挡煤皮子或是少用挡煤皮子,减小对胶带的无谓磨损;溜槽出口物料最大量时也不会出现胶带撒煤或超出电机的额定载荷,在胶带出现淤煤时,不会影响带式输送机的正常开启,从而保障设备的安全运转。

鹤壁通用皮带输送机

鹤壁通用皮带输送机

 2、 改造效果评价

(1)改造后能有效保证煤流动态落于胶带中央,解决了胶带整体跑偏问题,保证了带式输送机的安全运转,减轻了职工的工作难度。

(2)改造后不需要再焊接导流板,节省了焊接导流板而付出的人力、物力和检修时间。

(3)解决了因机尾溜槽淤煤压住胶带致使设备无法正常启动的问题,避免了出现事故就必须清理机尾淤煤以及因频繁启动造成的电器故障,缩短了事故处理时间,有效地保证了生产任务的顺利进行。

(4)解决了胶带边缘撒煤问题,既保证了环境卫生,又保证了设备运转安全。

撤除挡煤皮子减少了机修工的维护量,节省了挡煤皮子消耗,消除了因挡煤皮子持续对胶带摩擦而造成的胶带磨损,延长了胶带的使用寿命。以100m长的带式输送机计算,每年挡煤皮子能节省6千多元,胶带节省2万多元。对于拥有多条皮带输送机的煤矿企业,其长期的经济效益是巨大的。
   
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