TD带式提升机具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著特点,适于输送粉状,粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料。铸造生产线经常选用TD带式提升机提升落砂机落下的旧砂。因为旧砂的温度高、湿度大,工作环境恶劣,致使TD带式提升机机经常发生故障,影响生产的正常进行。为此,鹤壁通用对铸造行业使用的TD带式提升机进行了改造。鹤壁通用60年专注提升、振动、输送设备研发、生产,积累了丰富的研发经验,鹤壁通用斗式提升机维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质、输送量大 、超高提升。下面以TD350为例介绍改造方案。
TD带式提升机具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著特点,适于输送粉状,粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料。铸造生产线经常选用TD带式提升机提升落砂机落下的旧砂。因为旧砂的温度高、湿度大,工作环境恶劣,致使TD带式提升机机经常发生故障,影响生产的正常进行。为此,鹤壁通用对铸造行业使用的TD带式提升机进行了改造。鹤壁通用60年专注提升、振动、输送设备研发、生产,积累了丰富的研发经验,鹤壁通用斗式提升机维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质、输送量大 、超高提升。下面以TD350为例介绍改造方案。
1、TD带式提升机运输胶带的改造
在铸造行业使用中,TD带式提升机常发生运输胶带被拉断的事故。这是因为旧砂温度高、湿度大,有部分旧砂粘在料斗底部卸不掉;再加上轴承密封不良,灰尘进入轴承致使轴承失效,橡胶带的负荷增大,因原橡胶带强度低,就发生断带。断带后影响生产时间较长。原来使用普通型运输胶带650×4×(1.5+1),现改用耐热型运输胶带650×6×(1.5+1.5),橡胶带强度增大。基本杜绝断带现象。
2、TD带式提升机料斗的改造
TD350型斗式提升机的料斗如图1所示。因设计原因料斗卸料不顺畅,底部有部分物料卸不掉;再加上旧砂温度高、湿度大,有部分粘在底部卸不掉,使斗式提升机负荷增大,影响使用。由于底部粘砂,料斗容积减少,使斗式提升机的效率不能满足生产的需要。因此对料斗进行了改造,料斗的宽度不变深度变浅。实践证明,改造后料斗卸砂顺利,底部不粘砂。另外,料斗上排联接的4孔改为3孔,这是因为同一平面4孔使橡胶带强度降低,原来断带多数发生在这一平面处。
3、TD带式提升机轴承密封的改进
在使用中常发生斗式提升机被动轮不转情况,此为轴承密封不良所致,见图2。轴承原来只用一道毛毡密封,密封效果差,灰尘通过轴承盖进入轴承而使轴承失效损坏,影响生产的正常进行,增大维修工作量。改进后,采用二道骨架密封圈密封,灰尘极难进入,使用一年多来未发现轴承损坏情况。
实践证明,改造后的斗式提升机卸砂顺利,料斗底部不粘砂,故障极少,保证了生产的顺利进行。
如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 http://www.chinatyjx.com 。